自西鋼集團(tuán)公司開展創(chuàng)新,、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)效活動(dòng)以來,,西鋼焦化分廠響應(yīng)公司號召,,積極尋找諸多創(chuàng)新增效切入點(diǎn),近日在自產(chǎn)焦丁供應(yīng)高爐輸送中另辟蹊徑取得成功,,為該分廠降耗增效作出了新的貢獻(xiàn),。
西鋼焦化分廠搗固焦?fàn)t每月自產(chǎn)焦丁約600噸,在焦化室外放焦下料口每天由人工放料,,再用汽車外運(yùn)至煉鐵3號,、4號高爐外進(jìn)料口,通過煉鐵槽上10號,、11號,、13號3條皮帶運(yùn)輸至4號高爐配用,或者通過槽上2號,、3號,、4號皮帶運(yùn)輸至3號高爐配用,因運(yùn)輸頻繁汽運(yùn)費(fèi)用較高,,同時(shí)浪費(fèi)電能,。分廠技術(shù)人員認(rèn)真研究現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,,提出降本增效改造方案,即在焦丁倉下料口處安裝約10米長的皮帶輸送機(jī),,連接至煉鐵焦六皮帶(焦丁倉與煉鐵焦六皮帶在同一室內(nèi)),,取代以往的汽車運(yùn)輸,將焦丁由皮帶機(jī)直接輸送供高爐使用,。
為了使這一方案盡快實(shí)施,,最大限度降低生產(chǎn)成本,該分廠在改造過程中精打細(xì)算,,電動(dòng)油輪滾筒,、皮帶、托輥及架子等設(shè)備均使用原有舊備件,,在保證工期,、質(zhì)量的基礎(chǔ)上,最大限度地節(jié)約了資金,。目前,,焦丁運(yùn)輸皮帶改造已全部完成,經(jīng)試運(yùn)行效果較好,,不僅節(jié)約大量汽車運(yùn)輸費(fèi)用,,同時(shí)降低了外進(jìn)料口運(yùn)輸焦丁的電耗,也緩解了倉儲車隊(duì)斗車使用緊張的問題,,免去運(yùn)輸焦丁檢斤刷卡環(huán)節(jié),,提高生產(chǎn)和焦丁運(yùn)輸效率。預(yù)計(jì)年可節(jié)省汽車費(fèi)用144000元,,節(jié)省電能消耗10980千瓦時(shí),,創(chuàng)效15萬余元。